关键词 蒸汽锤 改造 电液锤 节能
To Convert into Electro-Hydraulic Hammer——Way to Save Energy & Low er Consumption of Steam Hammer
Lu Shouming
Abstract:Practices in several years have been summed. After steam ha mmer being converted into electro-hydraulic hammer, energy consumption of power was only 1% of the original with tow times of productivity and reliable guarante e of safety, reliability and product quality and easy maintenance.
Keywards:Steam hammer, convert into, Electro-hydraulic hammer, Ene rgy saving
蒸空两用锤作为目前工厂零件制坯的主要生产设备,由于它的能耗过大、能源利用率太 低(约1%左右)、庞大且复杂的配套设施、难以接受的故障率、恶劣的工作环境等缺点, 致使锻造车间生产面貌十分落后。电液锤动力头以其先进、成熟的技术,合理的结构克服了 蒸汽锤的上述缺点,并为锻锤使用厂家展示了一条节能降耗的新途径。
保定螺旋桨制造厂的1t自由锻锤和3t模锻锤先后于1991、1992年进行了电液驱动改 造。使用效果良好,每吨锻件约节省标煤1.6t,其他各项性能指标均不低于蒸汽锤。
1 电液锤与蒸汽锤的区别
图1为放油打击型电液锤的工作原理简图。当液压泵2启动后,高压油经单向阀3进入蓄能器6,待其蓄满后,即可操纵滑阀4, 推入阀芯,主缸5下腔进油,活塞上移并压缩上缸带压氮气,若拉出阀芯,下缸与油箱相通 ,上腔高压气体膨胀,推动活塞下行进行打击。由于液路利用蓄能器作恒压源,还降低了液 压泵的排量要求和电机拖动功率(仅为直给型的1/5)。
图1 放油打击型电液锤工作原理简图
1.油箱 2.液压泵 3.单向阀 4.操纵阀 5.工作缸 6.蓄能器 7.氮气瓶
简言之,电液锤锤头运动依靠液压站供、排油液驱动锤杆来实现。蒸汽锤锤头运动则依靠锅炉房 或空压站供给蒸汽或空气驱动锤杆来实现(图2)。两者的不同在于动力源的不同。
图2 蒸汽(空气)锤工作原理简图
1.阀门 2.操纵阀 3.工作缸
2 电液锤的节能效果
2.1 改造前的能耗
改造前我厂的锻锤以蒸汽为动力,三年能耗及锻件产量见表1。
表1 三年蒸汽消耗及锻件产量统计表
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 |
锻锤开工时间 h 锻件产量 t | 481.1 | 558.9 383.3 | 625.2 368.7 | 1 665.6 945.2 |
锻件单耗标煤 | 1.478t标煤/t锻件 |
表1中煤耗及电耗的计算分述如下: (1)用汽时间折合标煤及煤耗计算 3t模锻锤平均耗汽量为1 700kg/h,1t自由锻锤平均耗汽量为900kg/h。锅炉实际供汽量还要 考虑锻锤耗汽量的50%(40%冷凝,10%漏损)。另外,表1中的用汽时间仅指锻打 时间,约占总供汽时间的60%,则有: (1 700+900)kg/h×(1+0.4+0.1)× (1 665.6h÷0.6)×0.129kg标煤/kg汽÷ 945.2t锻件 =1.478t标煤/t锻件 (2)电耗计算 我厂以一台10t锅炉为锻锤供汽,其配套动力约140kW,供汽时按85%负荷率计算,则有: (140kW×0.85)×(1 665.6h÷0.6)÷ 945.2t锻件×0.407t标煤/kW.h =0.142t标煤/t锻件 (3)总能耗计算 改造前平均每吨锻件总能耗(仅指动力消耗,未计加热等项目)应为: 1.478+0.142=1.620 (t标煤/t锻件) 2.2 改造后能耗 1t自由锻电液锤拖动功率为30kW,3t模锻电液锤装机为45kW×2(正常工作时只开一台), 1991~1993年统计结果见表2。 表2 电液锤锻件产量与电耗统计表 |
项目 | 1991~1992 | 1993 | 合计 | 单耗 (MJ/t) | |
1t 锤 | 锻件 t 电耗 MJ | 192.0 37339.2 | 46.1 9 288.0 | 238.1 46 6 27.2 | 195.8 |
3t 锤 | 锻件 t 电耗 MJ | 95.0 9 644.4 | 118.0 11 952.0 | 213.0 21 596.4 | 101.3 |
累计单耗 MJ/t锻件 | 68 223.6/451.1=151.2 | ||||
折标煤 t标煤/t锻件 | 0.0171 |
3 电液锤使用安全可靠 3.1 改造前 4 电液锤维修方便,故障率低 蒸汽锤是典型的傻、大、黑、粗设备,使用环境差,故障率较高,所以日常维修、保养工作 量较大,工作效率低。改造后实现了机、电、液、气一体化,结构紧凑合理,重量大为减小 ,平日只需少量调整和修理,而不必像以前那样,盘根每班要紧几次,几个班还要加一次。 5 生产效率高,质量好 改造前只要开锤,就要开动1台10t锅炉,因而要消耗大量煤炭和电力,所以开工生产受到 严格限制,只能在规定的时间内开锤,再加上设备故障等原因,锻锤利用率很低。从表1 可知,三年开工不足1 700h,根本谈不上经济效益,生产组织和管理非常困难。对于 产品锻件所严格 要求的加热、保温时间,改造前很难保证。有时料烧好而蒸汽却迟迟未到,只得扒出。为此 ,曾有多批工艺、性能要求高的锻件报废,损失价值万元之多。受动力(蒸汽)限制,有时 一个班干不了一件活。 6 结束语 总之,蒸汽锤改成电液锤,保持了蒸汽锤的所有工艺优势,特别是可以进行多模膛模锻,且 在性能上优于国外同类产品。既增加了人身、设备的安全性,提高了设备的可靠性,还降低 了维修难度和工作量。大幅度的节省能源,为企业提供了强有力的竞争能力。改善了职工的 工作条件和生产环境,企业经济效益有较大增长。 |
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