8/19/2009

浅谈电液锤技术的发展与应用


通过对国外电液锤技术发展的引述,介绍了目前国内电液锤技术的发展与应用状况,并就电液锤发展前景给予良好的期望.
锻锤的结构简单、维修方便、打击速度快。但是随着工业的飞速发展,蒸空锻锤的缺点日益突出:能耗大,污染重,费用大。因此到了20世纪50年代,一种新型锻锤—电液锤的出现,引发了一场蒸空锻锤的革命。我国在20世纪70年代开始研究,到90年代初期卓见成效,特别是蒸(空)锤改电液锤技术日益成熟,已成为我国锻造行业节能增效、降低成本的一大捷径。
一、国外电液锤技术的发展
具有140多年(1863)的机械制造经验的德国拉斯科(LASCO)公司是电液锤动力头的先驱和发明者,有着近50年(1952)的电液锤生产历史,电液锤经历了从放油打击单动落锤到放油打击双动落锤再到现在全液压双动落锤发展过程。
1.德国早期气液锤技术

图1为拉斯科公司KGK系列的液压动力头。液压动力头是由带气室的液压缸、主油泵和主控制阀的组合体、电动机与飞轮组合体、控制泵与先导电磁阀、油温自动控制装置和油箱五部分组成。液压控制系统包括单向阀、排油阀、油泵卸荷阀、溢流阀及两个先导电磁阀、主油泵大流量三螺杆泵。各液压元件之间直接连接,没有管道。整个液压系统比较紧凑,液压损失较小,效率较高。当油泵卸荷阀关闭时,主油泵输出的油经单向阀进入液压缸下腔,锤头在液体压力作用下提升,活塞顶部空气被压缩,储蓄能量。这样,当进行下一次打击时,气垫便推动锤头向下加速运动,使锤头在行程较短的情况下,仍获得足够的打击能量。当卸荷阀打开,油泵输出的油不再进人液压缸,而通过卸荷阀回油箱,锤头实现“悬空”,停止不动。锤的打击是由排油阀控制。当排油阀打开,液压缸下腔排液。由于液压缸直径很小,排油通道较大,阻力较小,使锤头可实现快速下行。全行程的打击次数为60~80次/min,工作液压力为24.5×105 Pa,瞬时尖峰压力可达70×105 Pa。油泵卸荷阀和排油阀分别由控制泵供油的先导电磁阀控制。气室的充气压力为7×105 Pa。液压动力头内设有两个冷却器。每个冷却器包括一个支承管以及绕在支承管外部的冷却水管。为了在寒冷季节开锤之前对油进行预热,在支承管内设有电热器。油的温度自动控制系统保证得到恒定的理想的油温,使锤的工作性能不受环境温度以及工作情况的影响,并且延长了油的使用寿命。
由于采用气液传动,由锤头加速向下、打击、加速回程、制动和停顿组成的单次工作循环中,只在加速回程时油泵有高压油输出,在刚提升的瞬间,因要克服惯性负载,需要较大的提升力,出现油压峰值。待提升速度达到油泵元件数值后,油压就较低了。在工作循环的其他阶段,油泵处于卸荷状态,这是典型的间歇性负载。驱动电动机和油泵之间带有一个惯量甚大的飞轮,说明这是油泵电机带飞轮拖动。以工作循环的平均负载确定电机功率,以负载图上的盈亏功确定飞轮的转动惯量。这是KGK系列液压锤的主要节能措施。
对于KGK系列的液压锤,不同的打击能量只能依靠不同的落下高度来得到。固定在缸盖上的细长杆和中空的锤杆组成电容式位移传感器,随时向控制系统输送锤头的位置信号,按预先调定的转换点,使锤头能及时地改变运动方向。程序控制系统能以无级调整的四种高度连续进行六次轻重不同的锻击。对于一个锻件来说,有六次锻击就已足够。KGK系列液压锤采用细锤杆通过橡胶缓冲装置与锤头连接的结构型式。由于采用较低的打击速度和因直径小而降低了锤杆的质量,大大降低了锤杆的冲击动能,而此能量大部分为缓冲装置所吸收;藉助于缓冲件的不均匀变形和锤杆能作少量的径向移动,显著地减少因偏心打击而产生于锤杆内的附加弯曲应力,使锤杆的受力条件改善,提高锤杆使用寿命。
2.纯液压快速模锻锤
在德国,到20世纪80年代中后期,纯液压快速模锻锤逐渐取代了气液模锻锤。拉斯科公司KGK系列锤已停止生产,转而发展HO和HO-U系列锤;贝歇(Beche)公司的KGH系列纯液压锤以其优异的设计制造技术在市场占有量上后来居上。我国从20世纪90年代初以来已连续引进数台。
拉斯科公司的液压锤有立柱和砧座分体结构的HO系列和立柱与砧座一体的U形结构的HO-U系列。这类快速电液模锻锤的基本原理是:采用油泵蓄能器传动,液压缸下腔通常压,液压系统对液压缸上腔进行单腔控制。上腔进油阀打开,来自油泵、蓄能器及通过差动回程引来下腔的共三部分高压油进入上腔,实现落下部分的加速向下和打击行程;上腔若卸压,锤头立即快速回程。打击能量以控制进油量的多少来实现预选和调节。与气液锤相比,这种液压锤有如下特点:
(1)由于工作油压达110×105Pa,远高于气液锤的充气压力,可在短距离内使落下部分达到规定的速度和打击能量。短行程可得到高行程次数,又使机器高度降低、重量减轻,使它具有高生产率和低制造成本,并为发展U型机身以提高锻件精度创造了条件。

表1 单杆式泵一蓄能器传动电液锤技术参数

(2)采用油泵蓄能器传动和差动回路,能满足打击时液压缸上腔最大瞬间流量的需要;单腔控制而简化了液压系统,液压动力头整体结构的高度集成,又无气液式液压系统有高效、节能和性能稳定的特点。
(3)油缸下腔通常压,锤头在打击后能迅速提升而减少了上下模的接触时间。因热应力的减少,使模具寿命显著提高。(4)电液锤的所有功能由电子程控系统来控制。有常规和程序两种控制规范,有自检和故障集中显示功能。通过三个脚踏开关,可实现各种模锻操作规范。打击能量从5%~100%实行预选。这种控制系统能经济地利用锤的能量,对每一种锻件的锻造过程进行优化,因而,使锻件的质量、精度和生产率得显著的提高。西安重型机械研究所已经研制成功这类液压锤。
3.蒸(空)锤改电液锤技术介绍
蒸空锻锤示功效率极低,废气带走了大量的热能。据测算:蒸汽锤的一次能源效率仅为1%~2%;而用压缩空气传动的效率也只有3%~5%,加上站房的投资和环境污染方面的缺点,蒸空锻锤的改造已是机械工业的紧迫任务,各国都给以极大的重视。采用液压动力头换头将现有蒸(空)锤改造为液压锤,在国内外都得到很大的发展,其最大的优点就是节能。据测算:液压传动与蒸汽传动相比,能耗仅为后者的4%~12%;与压缩空气传动相比,能耗也只有16%~50%。拉斯科公司曾将蒸(空)锤换头改造成气液锤。沈阳重型机器厂曾引进KGK250型液压动力头成功地将It蒸空模锻锤换头改造为打能量为25kJ电液模锻锤。被改造后的有砧液压锤,一般都到原锤的工作能力,但为了提高液压系统的效率和运动密封的寿命,打击速度和锤头行程有所降低,锤头重量将相应增加以保持原有的打击能量。
二、我国电液锤技术的发展与应用
1.蒸(空)锤改造成电液锤技术的发展
我国电液锤的研究应用起步较晚,起始于20世纪70年代,特别是在采用液压动力头改造蒸(空)锤的技术上,经过近20的研究和发展,技术日趋成熟,已进入实用阶段。国内现有的电液锤从驱动介质来看,均属于液气锤,从动作原理来看可分为两类:一类是以进油打击方式,另一类是以放油打击方式工作。从我国锻造行业现状看,换头节能改造最为经济有效,据不完全统计,我国拥有蒸(空)锤近2500台,目前已改造300台,还台需要改造,以电液锤动力头改造蒸(空)锤的技术已趋于成熟,对蒸(空)锤的节能降耗改造,可以说是锻造行业走出高能源科委列为国家科技成果重点推广项目。国外一般还只限于蒸空模锻锤,而目前在我国机械制造和冶金企业中,已有不少电液自由锻锤成功地用于锻件和钢锭开坯。在众多的蒸(空)锤换头改造的方案中,较成熟的是北京理工大学为主研制的单杆式泵一蓄能器传动气液锤。


单杆式泵一蓄能器传动气液锤,其液压动力头的液压系统原理图如图2所示,表1为其主要技术参数。1997年眉山车辆厂锻压车间的自由锻电液锤使用了这种换头技术,即:把原锤的汽缸、活塞杆、活塞、锤头、蒸汽管道等去掉,更换成电液驱动头,再加一个液压站。其工作过程为:向下打击时,通过主控阀使快速放油阀打开,主液缸中的液体通过快速放油阀泄入油箱,活塞下部失去液压支持,上部气体的压力(一般为3.5-4.5MPa)和落下部分的自重使锤头加速向下进行锻击。回程时,主控阀使放油阀关闭,来自油泵和蓄能器的高压油经主控阀和放油阀进入主液缸,通过活塞使锤杆带动锤头提升,并将主气缸内的气体压缩蓄能。蓄能器上的发信装置(霍尔开关)在蓄能器充满液体后发出控制信号,通过DAW30型先导卸荷阀使油泵卸荷运行。通过手动或脚踏操纵机构带动的主控阀不但省力,还可同时实现回程、打击、急停收锤和寸动调模等多种功能。非常接近原蒸(空)锤的操作习惯。目前,有第二重型机械集团公司基础件研究所、北京异辉机电公司、北京海斯特机电新技术公司、戚墅堰机车车辆厂、贵阳特殊钢有限责任公司和北京先驰机电研究所都在生产这种类型的电液动力头。多年来,这些单位在改进结构、采用先进的电液控制技术、提高标准化、通用化程度等方面做了大量的工作,故能在电液锤市场占有量上占较大的份额。
除了上述“换头术”方案外,还有济南铸锻机械研究所“气垫回程、进油打击”方案,西安重机研究所“纯液压”方案,它们皆有改造成功的实例。由于锻锤工作条件的严酷,一台完善的电液锤必需是高新技术的综合体现。由于国家在政策上的支持,伴随着电液控制技术水平的不断提高,基础元件性能和品种的逐步发展,蒸(空)锤改造成电液锤的发展前景一定是光明的。
2.程控全液压电液锤的发展
目前国内程控全液压电液锤的研发只局限在模锻锤,它特别适合于多品种、小批量生产,其特点是:
(1)打击速度快,适用于高速变形锻造,且有利于模具寿命的提高。
(2)打击能量控制精确,可以给足能量但不多给,不仅达到节能目的,而且降低了打击噪声。
(3)工作精度高,U形整体砧座不仅使打击系统刚性明显优于传统锻机,而且减少了噪声发生源,可方便拆换的放射形宽导轨结构,可避免锤头热膨胀引起工作精度变化,并且有较高的精度保持性。
(4)该锤不仅适用于钢质材料的精密锻造成形,而且适用于有色金属的热锻成形及粉末冶金零件的锻造,过去我国这种设备主要依赖进口,最近,随着江苏威弘集团海安百协锻锤有限公司成功开发出CHK系列程控全液压电液锤,这种局面将会发生改变,其未来市场前景将十分广阔。
3.电液锤的不足
相对于蒸(空)锤来说,电液锤从节能、环保方面的确有巨大优势,但就其本身而言,还是存在许多不足之处。
(1)国内液压密封圈质量达不到设计要求,密封效果差,直接影响设备的使用性能,还需从材质和生产工艺加以改进。
(2)液压专利阀磨损快、内泄严重、故障率高、维修困难、使用寿命短,采购成本高,因此还需从材质、润滑和热处理工艺上着手加以改进,提高阀的耐磨性,减少设备的故障率和停机率,从而提高其使用寿命。
(3)由于电液锤核心元件受专利保护,厂家一般不向用户提供设备技术图纸,特别是专利阀部分图纸,再加上电液锤是集高新技术于一体的机电设备,因此,设备的故障不易查找和排除,给用户的生产带来极大的不便。



蒸空单臂锤的电液锤改造

摘要:蒸空锤改电液锤技术在1~3t拱式和桥式锤上已得到大量应用,实践证明,可用于稳定生产。但蒸空单臂锤的电液锤改造还处在试生产阶段,本文就750kg单臂锤的改造,提出一种新的改造方案。

关键词:单臂锤;电液锤;改造

一、问题的提出

现役蒸空锤,无论是拱式的、桥式的还是单臂的,大多数是五六十年代的产品,目前面临产品老化,等待大修的局面。且老式蒸空锤能源利用率不足2%;锅炉房(或空压站)与锻造厂之间还经常出现供需矛盾,影响生产;加上环境污染等问题都制约了蒸空锤效益的发挥。必须研制出替代产品,以克服上述缺点。

我国自80年代开始研究蒸空锤换头成电液锤技术,十几年来,经国内同行的不懈努力,现在1~3t锤技术基本成熟,5t模锻锤也有成功的范例。

大量实践证明,蒸空锤换头成电液锤完全能满足生产需要,同时也对节能、环保、减轻工人劳动强度,改善劳动环境,减少维修量等都有明显效果,是一项利国利民功德无量的事业。但目前这项技术还存在两个死区。一个是对大吨位的10t和16t模锻锤的改造还没有实践过;另一个是对单臂锤的改造在技术上尚存在一些问题。大吨位锤数量较少,且都是双臂的,其结构不会有大的变动,主要是怎样选参数的问题。而单臂锤却不然,它的数量较多,估计占锤总数的1/4~1/5。尤其铁道部系统多达2/3以上。加上单臂锤结构型式的特殊性,给改造带来很大不便。总之大吨位锤和单臂锤这两个死区不攻克,蒸空锤改电液锤技术就不可能全面推广。

二、关于单臂锤改造

目前国内单臂锤大致有两种结构,一种是自身有类似双臂锤的导轨和锤头,这种锤改造比较简单,和双臂锤一样,利用原导轨和锤头,换上电液动力头即可。另一种是无导轨,将活塞杆两边削扁防转并导向。改造这种锤目前有三种方案。一种是去掉原圆杆两边削扁导向,另加封闭导向框架,用4根螺柱将其固定在锤臂上,将动力头底板后部加长,再用立柱和底座相连,底座上放置一配重(3t锤配重10t)。这种结构的问题是新导向结构复杂,加工难度增加,视野也不如原锤开阔。且底板加大,增加重量,重心提高,易引起晃动,又增加很重的配重,从而使结构复杂,成本提高。第二种是进油打单臂锤,该结构保留原圆杆削扁导向不变,下腔进气。在减震缸盖上固定一进油管(柱塞式),进油管下端插入空的锤杆中,管子进油时,油压推动锤头向下实现打击。此方案的问题是:削扁了的圆杆密封性差,为解决漏气问题而外加补气源,从而造成结构复杂,提高成本。另外柱塞式进油管插入空的锤杆时,在锤杆上端加一密封衬套。此衬套相当于加在锤头上,根本无法固定住,且其还处于缸内出现问题不易发现,不易维修。

综上所述,这两种结构各有特点,各有利弊。我们根据多年改造双臂锤的经验;又基于对原单臂锤导向方式的理解,用其导向,舍其密封,将双臂锤的液压系统和单臂锤的导向方式有机结合起来,设计出一种新型结构单臂锤,并在戚墅堰机车车辆厂750kg单臂锤上得以实现。结构简图如图1所示。


图1 这种结构主要解决导向和锤身晃动两个问题
(1)导向问题原蒸空单臂锤的导向多采用在圆柱杆上对称加工两个平面,靠这两个平面限制锤头转动。大量实践证明,这种结构简单易行,易于加工,且能满足使用要求。为了将双臂锤液压系统和单臂锤的导向系统有机结合起来,我们设计了连接体。该连接体与锤臂的连接方式与原蒸空单臂锤相同,其上端平台安装动力头—类似双臂锤的液压系统;其下部设置导向系统,该导向系统与原锤圆柱两边削扁防转方法一致,即保留了原单臂锤的导向系统。为拆装方便,把导向系统设计成两半开合结构,且只导向不密封。

(2)晃动问题从单臂锤锤身结构看,晃动是其固有缺陷,无法克服。但从多年实践看,这个晃动在允许的限度内,并不影响生产。为了减轻晃动,我们做了两件事,一是尽量减轻系统质量,缩小连缸梁,并合理设置系统部件,二是尽量降低重心,重心降低后,刚性提高,晃动力矩减小,从而减轻晃动。解决了防转和晃动这两个问题之后,单臂锤改造即可以实现。

这种新结构单臂锤有如下特点:

(1)结构简单,加工方便,成本低;

(2)采用原单臂锤导向方式和双臂锤电液驱动原理,结构合理,性能可靠;

(3)削扁锤杆只导向不密封,安全可靠;

(4)重心低,重量轻,晃动小;

(5)操作空间与原单臂锤完全一样;

(6)导向系统做成两半开合结构,维修方便。

三、结语 戚墅堰机车车辆厂750kg单臂锤改为电液锤后,经4个多月考核,完全能满足生产要求。前4个月已生产锻件100多吨,最大锻件34kg。重击频次90次/min,轻击频次150次/min。工作时,眼睛看不出明显晃动。

8/18/2009

蒸汽锤节能降耗的途径--蒸汽锤改造成电液锤

摘要 总结了几年的实践,介绍了蒸汽锤改造成电液锤后,动力能源消耗仅为原来的1%,生产效 率提高了一倍,安全性、可靠性、产品质量均有了可靠保证,且维修方便。
  关键词 蒸汽锤 改造 电液锤 节能

To Convert into Electro-Hydraulic Hammer——Way to Save Energy & Low er Consumption of Steam Hammer


Lu Shouming


  AbstractPractices in several years have been summed. After steam ha mmer being converted into electro-hydraulic hammer, energy consumption of power was only 1% of the original with tow times of productivity and reliable guarante e of safety, reliability and product quality and easy maintenance.
  KeywardsSteam hammer, convert into, Electro-hydraulic hammer, Ene rgy saving


  蒸空两用锤作为目前工厂零件制坯的主要生产设备,由于它的能耗过大、能源利用率太 低(约1%左右)、庞大且复杂的配套设施、难以接受的故障率、恶劣的工作环境等缺点, 致使锻造车间生产面貌十分落后。电液锤动力头以其先进、成熟的技术,合理的结构克服了 蒸汽锤的上述缺点,并为锻锤使用厂家展示了一条节能降耗的新途径。
  保定螺旋桨制造厂的1t自由锻锤和3t模锻锤先后于1991、1992年进行了电液驱动改 造。使用效果良好,每吨锻件约节省标煤1.6t,其他各项性能指标均不低于蒸汽锤。


1 电液锤与蒸汽锤的区别


  图1为放油打击型电液锤的工作原理简图。当液压泵2启动后,高压油经单向阀3进入蓄能器6,待其蓄满后,即可操纵滑阀4, 推入阀芯,主缸5下腔进油,活塞上移并压缩上缸带压氮气,若拉出阀芯,下缸与油箱相通 ,上腔高压气体膨胀,推动活塞下行进行打击。由于液路利用蓄能器作恒压源,还降低了液 压泵的排量要求和电机拖动功率(仅为直给型的1/5)。



图1 放油打击型电液锤工作原理简图
1.油箱  2.液压泵 3.单向阀 4.操纵阀 5.工作缸 6.蓄能器 7.氮气瓶


  简言之,电液锤锤头运动依靠液压站供、排油液驱动锤杆来实现。蒸汽锤锤头运动则依靠锅炉房 或空压站供给蒸汽或空气驱动锤杆来实现(图2)。两者的不同在于动力源的不同。


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图2 蒸汽(空气)锤工作原理简图
1.阀门 2.操纵阀 3.工作缸


2 电液锤的节能效果


2.1 改造前的能耗
  改造前我厂的锻锤以蒸汽为动力,三年能耗及锻件产量见表1。


表1  三年蒸汽消耗及锻件产量统计表



















项目第一年第二年第三年合计
锻锤开工时间 h
锻件产量   t

481.1
193.2

558.9
383.3
625.2
368.7
1 665.6
945.2

锻件单耗标煤
锻件电单耗
锻件总能耗


1.478t标煤/t锻件
0.142t标煤/t锻件(1 260MJ/t锻件)
1.478+0.142=1 6 20(t标煤/t锻件)






  表1中煤耗及电耗的计算分述如下:
  (1)用汽时间折合标煤及煤耗计算
  3t模锻锤平均耗汽量为1 700kg/h,1t自由锻锤平均耗汽量为900kg/h。锅炉实际供汽量还要 考虑锻锤耗汽量的50%(40%冷凝,10%漏损)。另外,表1中的用汽时间仅指锻打 时间,约占总供汽时间的60%,则有:
   (1 700+900)kg/h×(1+0.4+0.1)×
   (1 665.6h÷0.6)×0.129kg标煤/kg汽÷
   945.2t锻件
  =1.478t标煤/t锻件
  (2)电耗计算
  我厂以一台10t锅炉为锻锤供汽,其配套动力约140kW,供汽时按85%负荷率计算,则有:
   (140kW×0.85)×(1 665.6h÷0.6)÷
   945.2t锻件×0.407t标煤/kW.h
  =0.142t标煤/t锻件
  (3)总能耗计算
  改造前平均每吨锻件总能耗(仅指动力消耗,未计加热等项目)应为:
   1.478+0.142=1.620 (t标煤/t锻件)
2.2 改造后能耗
  
1t自由锻电液锤拖动功率为30kW,3t模锻电液锤装机为45kW×2(正常工作时只开一台), 1991~1993年统计结果见表2。

表2 电液锤锻件产量与电耗统计表






























项目1991~19921993合计单耗
(MJ/t)
1t
锻件 t
电耗 MJ
192.0
37339.2
46.1
9 288.0
238.1
46 6 27.2
195.8
3t
锻件 t
电耗 MJ
95.0
9 644.4
118.0
11 952.0
213.0
21 596.4
101.3
累计单耗
MJ/t锻件
68 223.6/451.1=151.2
折标煤
t标煤/t锻件
0.0171







2.3 改造前后对比
  
改造后的能耗与改造前的百分比为:
   0.0171/1.620=1.1%
  改造后与改造前相比,节能率为:
   (1.620-0.0171)÷1.620×100%=98.94%
  若以车间年产1 000t锻件计算,可节能如下。
  (1)节煤
   (1.478-0.0171)×1 000=1 478(t标煤)
  普通煤热值按209 345J、有效利用率为75%,则可折合普通煤炭为2 759t
  煤炭以135元/t成本计算,每年可节约:
   2 759×135=37.2 (万元)
  (2)节电(电费以0.0694元/MJ计算)
   (1260-151.2)×1 000×0.0694=7.7 (万元)
  两项合计每1 000t锻件可节约费用约:
   37.2+7.7=45 (万元)


3 电液锤使用安全可靠


3.1 改造前
  因锅炉、管道、锻锤等系统多而复杂,加上设备老化,故障率极高,更可怕的是出现突然停 汽现象,致使锤头下落或抬不起来,易造成人身事故。在工作中,气压低时无法操纵,高时 锤又发“飘”,难以控制。这样的操作环境使操作者精神紧张,难以适应正常生产工艺的要 求。
3.2 改造后
  去掉了供汽设施,电液锤自成一体,有电即可打锤,避免了突然停汽的威胁,即使实然停电 ,仍可照常锻打三五锤。由于采用了放油打击方式,操纵阀为常闭状态,故只要操作者不操 作,锤头就不落下,避免了人身事故的发生。
  配有完善的电控系统——过载意外保护及报警装置,电、液计量和显示系统,对电、液、机 械等的各种异常状态进行显示和自动控制(及时断电、停机等)。为了防止高压油意外泄漏 伤人,在主缸下密封处附近装有阻漏装置,一旦锤杆折断,该装置会立即阻止油液外泄。
  电液锤和蒸汽锤的配汽随动系统相似,以大流量快放液阀和三通随动伺服阀代之,操作方式 不变但操纵力减小,脚踏多快,锤头就动多快;操纵幅度多大,打击能量就多大,不踏则停 。此外,电液锤也能进行收锤操作。一般工人经两周时间训练就可操作自如,而原来没有几 年功夫很难操作。电液锤还可根据工艺实际调整充气压力,以取得最佳打击能量,避免了因 气压不正常所导致的操作困难。


4 电液锤维修方便,故障率低


  蒸汽锤是典型的傻、大、黑、粗设备,使用环境差,故障率较高,所以日常维修、保养工作 量较大,工作效率低。改造后实现了机、电、液、气一体化,结构紧凑合理,重量大为减小 ,平日只需少量调整和修理,而不必像以前那样,盘根每班要紧几次,几个班还要加一次。
  将液压泵电机装在地面泵站,不仅避免了锻打时的振动对它的影响,也方便了维修、保养。
  操作阀润滑条件良好,寿命高、操作灵活。
  锤杆选用优质合金钢,经表面耐疲劳强化处理,充分发挥了小截面锤杆挠性好的特点。


5 生产效率高,质量好


  改造前只要开锤,就要开动1台10t锅炉,因而要消耗大量煤炭和电力,所以开工生产受到 严格限制,只能在规定的时间内开锤,再加上设备故障等原因,锻锤利用率很低。从表1 可知,三年开工不足1 700h,根本谈不上经济效益,生产组织和管理非常困难。对于 产品锻件所严格 要求的加热、保温时间,改造前很难保证。有时料烧好而蒸汽却迟迟未到,只得扒出。为此 ,曾有多批工艺、性能要求高的锻件报废,损失价值万元之多。受动力(蒸汽)限制,有时 一个班干不了一件活。
  改造后,两台锤只需70kW电力,仅相当于锅炉用电的一半,不存在能耗限制问题,有电就可 开锤。产品质量有了可靠保证,生产效率也提高了一倍。以生产BC131变速箱第二轴锻 件为例,原来每班锻造200~300件,现在每班生产400~600件。同时,动力成本大量下降, 极大地增强了市场竞争能力。


6 结束语


  总之,蒸汽锤改成电液锤,保持了蒸汽锤的所有工艺优势,特别是可以进行多模膛模锻,且 在性能上优于国外同类产品。既增加了人身、设备的安全性,提高了设备的可靠性,还降低 了维修难度和工作量。大幅度的节省能源,为企业提供了强有力的竞争能力。改善了职工的 工作条件和生产环境,企业经济效益有较大增长。


蒸空锤改电液锤

我国锻造行业一吨锤能力以上的现役锻造设备,以蒸空锤为主。自由锻锤和模锻锤的 总拥有量约2000台,锤头总吨位4500吨。这些设备大部分是五、六十年代制造,三、 四十年代的设计水平,结构落后,能源利用率极低,锤头动能大都不到燃料热能的 1%,很多工厂低达0.5%以下。此外,有些已服役多年,设备老化;或汽缸机件磨损, 或庞大的附属动力源锅炉房或空压站有待更新;还有的工厂要由燃油或天然气改为烧 煤,而煤的来源和运输都有问题。因此,改造原有蒸空锤势在必行。改造的最好办法 是改为电液锤:即取掉原用汽缸,换上电液传动的驱动头,而原有的锤架和基础不 变。这种改造简称“换头”。 换头后,锤的操纵方式、使用功能不变,有电就能打锤,能源利用效率可以提高到20% 左右。和改造前相比,空气锤节能85%以上,蒸汽锤可节能95%以上。 技术水平,已达到国际先进。在国内已在三家工厂通过小批量工业生产。 主要技术指标: 电液锤动力头技术参数表 主要技术参数 单 位 电液模锻锤动力头 电液自由锻锤动力头 一吨 二吨 三吨 五吨 一吨 二吨 三吨 五吨 最大打击能量 千焦 25 50 75 125 35 70 125 152 最大工作行程 毫米 1000 1200 1250 1300 1000 1260 1450 1500 打击次数 次/分 重击45-60,轻击120 锤头打击速度 米/秒 6-9 工作液压 兆帕 9 9 9 9 10 10 10 10 工作气压 兆帕 2 2 2 2 3 3 3 3 电液锤总重 吨 ~5 ~8 ~11 ~14 ~5 ~8 ~12 ~16 其价格平均只有LASCO价格的十分之一。   市场预测: 我国一吨能力以上的蒸空锤拥有量约两千台,以锤头吨位计约4500吨。至97年底,全 国电液锤已换头改造的锻锤不到一百台。为了便于从吨锻件效益出发计算总效益,蒸 空锤改电液锤的市场量以锻件的吨数来表示。我国蒸空锤锻件年产量约132万吨,若以 其中70%产自蒸汽锤,30%产自空气锤计,则蒸汽锤年产锻件92.0万吨,空气锤产40万 吨。在生产我国蒸空锤锻件年总产量132万吨的锻锤中,有50%是必须改造的,至少 35%有改造的现实性(约七百台)。